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本文作者:馬嘯1杜雄偉2作者單位:1.山西省分析科學研究院2.太原煤炭氣化(集團)有限責任公司
加壓過濾機節能技術研究
1加壓過濾機的工作原理
在加壓過濾過程中,固體顆粒會在過濾介質一側形成濾餅。這是因為過濾介質本身較薄,故開始時阻力較小,較粗的顆粒受阻而滯留在過濾介質表面,致使后續的細顆粒難以通過過濾介質,從而在過濾介質表面形成濾餅。濾餅形成后,固體顆粒自身也會起到過濾介質的作用,隨著濾餅厚度的增加過濾阻力也不斷增加,當過濾阻力增加到一定程度時,過濾過程基本停止。這時,只有將濾餅去除,才能使過濾過程繼續進行。在此過程中,細粒物料極易堵塞過濾通道,影響過濾過程的進行。
2影響加壓過濾機工作效果的主要因素
有許多因素對加壓過濾機的工作效果有影響,這些因素主要包括入料濃度、工作壓差、粒度組成、氣泡含量、主軸轉速。不論對哪種物料進行加壓過濾時,都希望其工作參數為最佳值,即水分最低、產量最高、耗風量最小,電量最能有效利用[2]。
(1)入料濃度對工作效果的影響
不同的入料濃度在相同條件下所獲得的工藝指標存在較大的差異,能量消耗也存在明顯的差別。當入料濃度(質量濃度)高(大于250g/L)時,形成的濾餅厚(大于25mm),產量增加,耗風量小,系統能耗降低,低壓風機工作時間縮短,系統耗電量降低,但是會造成刮板壓力和產品水分增大(22%以上),所以入料濃度不能太高。反之,當入料濃度(質量濃度)低(小于150g/L)時,形成的濾餅薄(小于5mm),水分低,過薄的濾餅會導致跑風,使耗風量增加和加壓倉壓力下降,系統效率低,低壓風機工作時間延長,滿負荷工作造成電耗增加。因此,在用加壓過濾機處理浮選精煤時,入料濃度(質量濃度)一定要控制在180g/L~220g/L之間。
(2)工作壓力對工作效果的影響
在對物料進行加壓過濾時,如果其他因素固定,則壓力越大,水分越低,處理量越大;但當壓力增加時,濾餅的孔隙度會相應減小,此時濾餅的阻力會增大,水分排出的難度也會加大。因此,當工作壓力增加到一定值后,繼續增加工作壓力對加壓過濾機的處理量及濾餅水分的影響不大,而工作壓力提高,加大了系統中低壓風機的運轉負荷,增加了系統耗電量[3]。所以,確定合理的工作壓力是提高加壓過濾效率和節能降耗的主要因素,應根據不同的煤質選取合理的工作壓力。一般來說,易過濾煤泥的工作壓力約為0.21MPa,難過濾煤泥的工作壓力約為0.3MPa,系統電耗可以有效利用。
(3)粒度組成對工作效果的影響
浮選精礦的粒度組成對加壓過濾機的處理能力影響很大。精礦粒度組成均勻,則濾餅厚度適宜,脫水速度快,加壓倉倉壓穩定,低壓風機運轉平穩,耗能低,水分含量符合標準;相反,精礦粒度組成不均勻,會使加壓過濾機處理能力下降很大,且使濾餅水分升高,濾餅漏氣的同時會造成倉壓降低,使低壓風機運轉時間延長,增加電耗。這是因為,當同一種物料的粒度組成發生變化時,其所形成濾餅的過濾比阻也會相應發生變化,過濾比阻降低可加快同樣壓力下的成餅速度,提高過濾效率。然而,處理量提高的同時也會使耗風量增加,加大電耗。這就是說,入料應有合理的級配。當加壓過濾機入料平均粒度較小,尤其是0.075mm以下的粒級含量較高,或當0.5mm以上的粒度含量大于5%時要及時調整入浮煤泥水的粒度控制系統,保證精礦的粒度控制在合理的范圍。
(4)氣泡含量對工作效果的影響
加壓過濾機工作時需要通過給料泵將精礦打入加壓倉,當浮選精礦中含有大量氣泡時,會造成給料泵氣蝕而不上料,引起浮選機“冒槽”,使加壓過濾機無法正常工作,同時造成加壓過濾機實際料位偏低,濾板漏氣現象嚴重,倉壓降低,低壓風機工作時間延長,導致電耗損失。因此,隨著浮選入料粒度組成的變化,應及時調整藥劑濃度,避免虛泡形成。防止氣泡被直接吸入給料泵而影響加壓過濾機的工況,造成電耗損失。
(5)主軸轉速對工作效果的影響
采用加壓過濾機處理浮選精煤時,濾餅的形成速度很快。當主軸轉速減慢時會形成很厚的濾餅,而過厚的濾餅不僅比阻大、水分高,還會在過濾區提前卸餅而掉入礦漿槽內,造成大量壓縮空氣外逸,損失風壓,延長了低壓風機的運轉時間;當主軸轉速加快時形成的濾餅很薄,出現透風現象,風耗量增加,倉壓降低,也會造成系統耗電量增大。因此,一定要確定合理的主軸轉速,以便控制濾餅厚度。對同一種物料來說,在加壓過濾的整個過程中,從濾餅形成到脫水的前一段時間內過濾效果顯著,其后濾餅的厚度隨著過濾時間的延長而增加,過濾效果會逐漸減弱。這與物料的特性、工作壓差、入料濃度、粒度組成等因素有關。在物料中粗粒較多或入料濃度較高的情況下,要適當加快轉速;在處理難過濾物料和低濃度物料時,為延長過濾和脫水的時間,應適當放慢轉速。實踐證明:主軸轉速在0.4r/min~0.5r/min范圍內調節,濾餅厚度控制在8mm~16mm范圍內時,不僅產品質量能得到保證,而且倉內的壓力穩定,用風量少,低壓風機的電耗也會降低。
3加壓過濾機系統節能技術的研究
目前,該廠有加壓過濾機系統兩套,但在生產中若雙系統運轉,必將使電耗增加,但在末煤量大、精礦量多時,不開啟雙系統,將使泡沫溢流而進入生產系統,造成系統紊亂。另外,開兩套系統時,若來料不能完全滿足兩系統滿負荷工作,又會造成電耗損失,因此,從工業工程的角度出發,把握何時開啟雙車系統是提高精煤產率、降低電能消耗的關鍵。
(1)排料時間的把握
加壓過濾機系統機械運作一個正常的循環周期需要60s,考慮圓盤和刮板機的承載能力,加壓過濾機最佳排料周期應在76s~88s之間,這與精礦的濃度和粒度結構有關,低于這個時間,設備承載能力不夠,易造成設備損壞。在正常排料周期內若系統跑溢流就說明來料多,需要開啟雙系統,在正常排料周期外若系統跑溢流,就需要調整浮選機工況,提高精礦泡沫富集量,降低排料周期,減少設備損壞或保證加壓倉壓力穩定,減少風量損失,減少低壓風機功耗,不能開啟雙系統。
(2)入料量的分配
加壓過濾機在開啟雙系統時,應通過調節閥門來調整兩個給料桶的入料量,確保一套系統滿負荷工作,另一套系統根據供料桶內精礦的多少進行開停。這樣既能最大限度提高精煤產率,又能有效減少雙系統開車時間,降低設備無效運轉帶來的電耗。
(3)風機串聯提功效
該廠加壓過濾機系統中低壓風機風包各自獨立,為了提高每臺低壓風機風包的有效氣容量,我們把2臺加壓過濾機、6臺低壓風機的出風口串聯起來,結果在單臺加壓過濾機時運轉3臺低壓風機能滿足工藝需要,在雙系統運轉時,開啟5臺低壓風機就能保證2臺加壓過濾機倉壓穩定。
應用效果分析
在對加壓過濾機系統進行改造之前,該系統每洗選1t煤的電耗曾一度高達2.74kWh,比計劃規定的2.20kWh超過0.54kWh;在對加壓過濾機系統進行改造后,當年年底每洗選1t煤的電耗平均值僅為1.82kWh,比計劃減少了0.38kWh,從而最大限度地降低了運行成本,達到了節能降耗的目的。技術改造前后實際產生的經濟效果見表1。
結語
從工業工程的角度,工藝參數對于提高加壓過濾效率、降低系統電耗非常重要,一定要科學、合理地確定工藝參數,使加壓過濾機獲得產量大、風耗小、水分達標的最佳工藝指標,從而更好地發揮其作用。